時間:2018-08-23 09:57
來源:中國固廢網
作者:劉琪
方案二的工藝路線如下所示。
主要改造包括:
1、新建2400噸汽提脫氨裝置:來自廠外滲濾液調節池的2400 m3/d進入脫氨預處理設施進行脫氨處理,處理后的滲濾液進入脫氨出水池由水泵提升后進入進水均衡池;脫氨產生的副產品“碳酸氫銨”送至脫氨副產品車間,打包外運。
2、新建膜深度處理車間:新建膜深度處理車間一座,位于廠區南側原停車場位置。膜深度處理車間內主要安裝3200 m3/d納濾設備、640 m3/d濃縮液處理設備及配套的輔助的加藥、控制、酸儲罐等設備。
3、均衡池及組合水池(改造單體):脫氨系統出水與填埋場滲濾液原液在均衡池經混合均質后泵送至5座MBR生化池,每組MBR池配置單獨的進水泵和流量計。組合水池包括儲泥池以及污泥脫水濾液儲存池。
4、MBR池改造:
- 1#MBR池改造:由原一級A/O池改造為二級A/O生化池,需增設1道分隔墻。設計規模核定為700 m3/d;
- 2#MBR核減運行:2#MBR池由一期的UASB池改造而成為兩級A/O池,現狀處理水量為500 m3/d,本次升級改造工程,減量到400 m3/d運行;
- 3#~5#MBR改造:將SBR池改造為兩級AO生物反應池,每座池子的處理規模核定為700 m3/d;
5、超濾車間改造:將超濾車間的19組超濾膜,按改造后MBR生化系統5座生化池的規模,重新分組優化,使超濾集成設備與MBR生化池規模對應,便于運行管理,也可充分挖掘生反池產能;此外,為保障NF系統穩定運行,將原50 m3UF出水鋼罐更換為100 m3的玻璃鋼罐。
6、新建管廊架:所有的管線全部用高架的管廊架來走,管廊架最多有三層,最少是一層,也就是說整個管廊架為這個項目的落地提供了一個安裝空間。
7、新建換熱設備: 充分利用填埋氣發電廠發電機組煙氣余熱,每臺發電機配置1臺換熱設備制備蒸汽供給汽提脫氨系統;換熱設備緊鄰填埋氣發電機房露天布置,設聯合鋼平臺方便各設備巡視。軟水裝置、軟水箱、給水泵集中布置在鋼結構雨棚內。
第四、老港四期填埋場滲濾液處理提標改造運行情況
簡單介紹下該項目的實際運行情況。
400 m3/d脫氨系統歷時4個月建成。2000 m3/d脫氨系統歷時5個月建成。400噸脫氨系統,在運行時,達到了設計產能的80%。氨氮去除率提出的是75%的目標,實際運行期間達到77%。
1#MBR系統歷時5個月建成;3#MBR系統歷時2.5個月建成。汽提脫氨過程可以將滲濾液原水中的Ca2+、Mg2+,以CaCO3、MgCO3形態去除,經汽提脫氨預處理后的滲濾液,具有鈣鎂離子濃度低、TN濃度低、COD與TN比值協調等特征,對MBR生物反應池及超濾膜組件的運行十分有利,可顯著減少碳源投加量,緩解膜結垢現象,減少膜清洗頻次,延長使用壽命,從而降低運行及維護成本。1#、3#MBR系統均已達到設計處理規模,并實現超量生產,且超量生產運行情況穩定。
3200m3/d NF處理系統及640m3/d NF濃縮液處理系統歷時5個月建成。清液回收率及出水水質均達到設計要求。
第五、滲濾液處理新技術及應用展望
1. 汽提脫氨技術,削減生物處理系統的氮負荷,實現氮資源化利用。填埋場老齡滲濾液,進解析塔,再進脫氨塔,然后進入氨回收塔,通入二氧化碳生成碳酸氫銨溶液飽和溶液,然后進入晶漿罐,經離心機脫水后,得到碳酸氫銨固體。
2. 納濾及納濾濃縮液減量技術,能耗低、清液回收率高。
3. 余熱利用技術。
4. 架空管廊技術。
5. 分隔墻預制拼裝技術。
新技術應用展望體現在兩個方面:
一是汽提脫氨技術,汽提脫氨技術在垃圾滲濾液和餐廚污泥厭氧發酵沼液處理領域具有十分廣闊的應用前景,可提高老齡滲濾液的C/N比,為后續生物脫氮處理創造良好的水質條件,減少生物脫氮的外加碳源量,節約運行成本,并實現氮的資源化利用。
二是納濾及納濾濃縮液減量化技術,該技術與汽提脫氨工藝結合具有顯著的環境效益與經濟效益。
編輯:劉影
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